注塑PP有气泡的原因及解决方法 注塑的PP产品有气泡:
PP气泡解决问题一:
1 进步模温 减小注塑时间和周期 《 因为PP气泡是因为冷却时间过长而构成的内部缩水而构成的》
2 进步背压 延长打针时间 用高压低速
PP料一般不会有气泡(因吸潮小),可能是PP料造粒时填充物有问题。如果在工艺上解决的方法是:1、加备用料岗烘料;2、注塑背压加大,注塑射出速度怠慢;3、炮筒温度不宜过高。
本来PP料是很好搞的料,1 首先考虑你的模具结构,气泡在什么地方构成,第2,泡筒温度不要太高, 3 产品的厚度,4 不抽胶试哈/或者少抽胶。其实注塑调效不要只看参数,那样没意思,多剖析问题才是正道。有时候,调机不是看成型5大体数就可以的。
PP气泡解决问题二:
1、储料速度太快,适当加点背压
2、原料枯燥不够,含水分
3、塑料在料筒中停留时间过长
4、螺杆射退量过长
5、模具排气不良
6、打针压力过小,打针速度过大
7、熔体温度过高,模具温度过低
文章源自 江门注塑加工 http://www.junsheng-group.com/
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